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沃特曼公司在墨比尔的造船厂。这家造船厂在二战后一直关闭,现在为了把这些货轮改造成纯集装箱船而重新启用。麦克莱恩等人的设想是,在船舱中建造很多蜂巢一样的金属格槽,以便35英尺长的集装箱(比“理想X”号运载的集装箱长2英尺)能够放下去并5~6个堆成一垛。这些货轮将被改造,并在1957年重新回到海上。当然,麦克莱恩他们没有纯集装箱船的模型,金属格槽也不存在,而且也从来没有谁试过把5~6个集装箱摞在一起。集装箱应该在格槽中塞得有多紧呢?当轮船在波涛汹涌的海面上颠簸时,6个摞在一起的集装箱会怎样?在没有陆基起重机的港口上,怎样把集装箱从这些船上卸下来呢?同以往一样,麦克莱恩没有先去操心这样的细节。他只是吩咐手下的人要把这项任务完成。17
与泛大西洋公司的T…2型油轮不同,C…2型的设计有5个货舱,可以运载大量的混杂货物;改造它们并没有太大的问题。船的甲板从63英尺加宽到了72英尺,舱口也扩大了,以便整只集装箱可以通过。舱内用来容纳集装箱的格槽是一个较大的难题。在墨比尔的亚拉巴马州造船厂(AlabamaStateDocks),基思?坦特林格建造了一个20英尺高的实体模型。格槽导引装置由一些弯成90度的长条钢板构成,用来抓住一只集装箱的各个角。这些钢板被安装在液压千斤顶上,可以升降,用来模拟倾斜的轮船。当格槽处于不同的角度时,一台起重机试着把一只集装箱吊入吊出,而测量仪器会测出集装箱和格槽在不同的倾斜状态下所承受的应力和应变。在经过了数百次的实验之后,坦特林格认定,每个格槽应该比它要容纳的集装箱长出11/4英寸、宽出3/4英寸;格槽的尺寸再小的话,起重机的操作员就很难轻松地把集装箱吊进格槽导引装置了,但如果尺寸再大的话,集装箱可以移动的余地就太大了。当这些格槽造好并安装到舱内之后,C…2型轮船就具备了运载226只集装箱的能力,装载量几乎是“理想X”号的4倍。17
集装箱改变世界的系统(2)
更大的轮船加上更大的装载量极大地增加了装船和卸船的复杂性。原来较小的T…2型油轮所使用的那些方法现在已经不够用了:如果装载速度还是每7分钟1只集装箱,装完226只集装箱所需要的时间就超过24小时了。为了实现更快的装卸,操作的各个方面都需要重新设计。坦特林格发明了一种新的拖车底盘,其边缘是向内倾斜的,这样当一只集装箱被起重机吊到底盘上时,它会自动地下滑并就位。另外,一种新的锁定系统只需一个码头工人抬起或放下底盘各个角上的一个把手,就可以锁紧或放开集装箱,无需再让很多的工人用铁链来防止集装箱从卡车上滑落。这些革新意味着一辆卡车在送达或接到集装箱后就能迅速地驶离,不会占用宝贵的码头空间。集装箱本身也被重新设计,使用了厚重结实的钢制角柱,以支撑摞在上面的其他集装箱的重量。还有一种新型的冷冻集装箱,其制冷单元安装在集装箱的轮廓之内,因此也可以与非冷冻的集装箱摞放在一起。新设计的集装箱门,其门轴合页安装在后部角柱上的凹陷处,而不是从内侧壁上突出来。
所有这些新的集装箱都有一个特殊的钢铸件,安装在各个角上。这个铸件包含了一个椭圆形的孔,用来容纳所有革新中最关键的一项——扭锁。扭锁有两个圆锥形的部件,一个尖朝下,一个尖朝上;当集装箱摞放在一起时,扭锁可以插入箱角铸件的小孔中。当一个集装箱被放到另一个上面时,码头工人可以很快地搬动把手将两个集装箱紧紧地锁在一起。卸船时,只要朝着相反的一边搬动把手,一个工人就可以在几秒中内让两个集装箱分开。17
直到格槽和新的集装箱设计出来之后,泛大西洋公司才能把他们的注意力集中到新操作方法的另一个关键要素起重机上。纽约和休斯敦的大型码头起重机已经不能满足新的要求了,而且,麦克莱恩想要开通航运的其他港口压根儿就没有大型起重机。造船厂的起重机似乎是一个显然的解决方案,但现有的造船厂起重机都不够大,无法吊起重达40000磅的35英尺集装箱。心急的麦克莱恩预定在90天内看到新型起重机的测试模型,但当时的航运起重机制造厂都无法在这么短的时间内完成。无奈之下,曾经在华盛顿州的采伐业干过很多年的坦特林格建议求助于制造柴油机驱动的采伐起重机的厂商。外号“酒鬼”、曾经帮他们重新设计了轮船和码头的罗伯特?坎贝尔(RobertCampbell)想到了华盛顿州塞德罗-伍利市(Sedro…Woolley
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